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皮革生產過程中產生的廢氣汙染一直是行業面臨的環保難題皮革。本文將詳細介紹兩個典型的皮革行業異味廢氣處理案例,包括專案背景、廢氣成分來源、處理工藝流程及最終效果,為相關企業提供參考。
案例皮革:某大型製革廠綜合廢氣治理專案
專案背景
該製革廠位於華東地區,日加工生皮2000張,生產過程中產生大量含硫化氫、氨氣、有機揮發物(VOCs)的惡臭氣體皮革。由於工廠靠近居民區,周邊投訴不斷,環保部門要求限期整改。專案總投資約580萬元,設計處理風量80000m³/h。
廢氣成分及來源
廢氣主要來源於三個工段皮革:
浸灰脫毛工序皮革:產生高濃度硫化氫(200-500mg/m³)、氨氣(150-300mg/m³)
鞣製工序皮革:釋放甲醛、戊二醛等醛類物質
塗飾工序皮革:產生苯系物、酯類等VOCs(總濃度約800-1200mg/m³)
廢氣特點為濃度波動大、成分複雜、腐蝕性強,且含有大量惡臭物質皮革。
處理工藝流程
採用"預處理+生物淨化+化學洗滌+活性炭吸附"組合工藝皮革:
集氣系統
:對各工段廢氣分類收集皮革,浸灰脫毛區採用防腐PP材質風管
噴淋預處理
:用鹼液噴淋去除大部分硫化氫皮革,效率達85%以上
生物濾池
:填料為有機-無機混合材料皮革,停留時間45秒,去除氨氣和部分VOCs
化學洗滌塔
皮革:次氯酸鈉溶液氧化剩餘惡臭物質
活性炭吸附
:作為保障措施皮革,處理難降解有機物
線上監測
:安裝H₂S、NH₃、VOCs線上監測儀皮革,資料即時上傳環保部門
最終效果
專案執行一年後監測顯示皮革:
硫化氫排放濃度<5mg/m³皮革,去除率98.7%
氨氣排放濃度<10mg/m³皮革,去除率96.5%
VOCs排放濃度<60mg/m³皮革,去除率94%
惡臭強度從4級降至1級(稀釋倍數法)
周邊居民投訴降為零皮革,年減排VOCs約42噸